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装卸鹤管结构、工作原理及运用升降油缸密封圈泄漏原因及改造

2022/12/19 16:48:51 字体:  浏览 339

装卸鹤管结构、工作原理及运用升降油缸密封泄漏原因及改造

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司轻油车间的台五装卸鹤管,主要承担着柴油产品的装车任务。但长期以来,由于装卸鹤管升降油缸密封圈经常泄漏,造成停车检修,影响了生产的正常进行。对装卸鹤管的结构和工作原理进行了阐述;结合装卸鹤管的运行状况分析了油紅密封圈泄漏的原因。经分析得出:装卸鹤管升降油缸密封圈泄漏是由升降油缸内液压油油压过高引起的,而油压过高是由温度变化大造成的。由于工作温度是工艺需要,无法改变,所以控制升降油缸内液压油的压力是解决问题的关键。解决措施:在装卸鹤管的上升油路上安装一个溢流阀,控制升降油缸内液压油压力不超过大工作压力4.0MPa。采取上述措施后,2011年4月至今,装卸鹤管升降油缸密封圈再未岀现过泄漏问题C。关键词:装卸鹤管升降油缸密封圈改进措施油压
装卸鹤管筒管

鹤管小车-小车轨道、X-升降油缸水平油缸液压油管活塞杆活塞密封圈导向环/堵头"密封圈—防尘圏

1装卸鹤管的结构及工作原理

1.1装卸鹤管结构

装卸鹤管结构见图1。

1.2工作原理五有两台装卸鹤管,分别安装在台五11道和

12道火车导轨上方,装车时,进行两道交替装升降油缸和输油缸安装在装卸鹤管筒体内,升降油缸活塞杆与输油缸连接,升降油缸活塞杆上下移动时,输油缸跟着上下移动。装卸鹤管安装在鹤管小车上,鹤管小车可以在小车轨道上水平移动。水平油缸活塞杆与鹤管小车连接,水平油缸活塞杆水平移动时,鹤管小车跟着水平移动。接油斗油缸活塞杆与接油斗连接,可以使接油斗提起和收回。升降油缸结构示意图见图2,活塞密封圈和活塞杆密封圈都是YX型密封圈,材质是氟橡胶。升降油缸长度4.8m0

装车的工作原理为装卸鹤管输油缸对准槽车口,输油缸通过升降油缸活塞杆的作用下降到槽车底部时就可装柴油。当槽车装满后,升降油缸活塞杆提起输油缸,即完成了一节槽车装车的程序。

升降油缸的液压系统工作原理见图3。

其中图3中换向阀1UF)是三位四通电磁阀,可以把主油路与上升油路接通,下降油路与油箱接通,使活塞杆上升,又可以把主油路与下降油路接通,上升油路与油箱接通,使活塞杆下降;换向阀4UF)是两位一通电磁阀,关闭时主油路有液压油压力,打开时主油路液压油压力为零;电接点压力表1PK)是上升油路的压力表,设定指针指在3.0MPa,当上升实际压力指针与设定指针重合时,换向阀1UF)关闭;电接点压力表2PK)是下降油路的压力表,设定指针指在1.0MPa,当下降实际压力指针与设定指针重合时,换向阀1UF)关闭。

启动油泵,电磁阀4UF处于导通,液压油直接回油箱,主油路压力表不显示压力。当接油斗提起后信号到位,按“下降”键,此时电磁阀4UF关闭,电磁换向阀1UF把主油路与升降油缸上腔油路连通,把升降油缸下腔油路与油箱连通,升降油缸活塞杆携带输油缸开始下降,输油缸一旦与槽车底部接触,升降油缸上腔油压升高,压力与电接点压力表2PK闭合2PK设定压力一般为1.0MPa)时,电磁换向阀1UF换向,输油缸上升到一定距离(约为50~80mm),电磁换向阀1UF失电处于中间位置,电磁阀4UF导通,输油缸停止,可以装油了。装车完毕,按“上升”键,电磁阀4UF关闭,电磁换向阀1UF把主油路与升降油缸下腔油路连通,升降油缸上腔油路与油箱连通,升降油缸活塞杆携带输油缸开始上升,上升到顶部时,升降油缸下腔液压油压力上升,液压油压力与电接点压力表1PK闭合(1PK设定压力为3.0MPa),电磁换向阀1UF失电处于中间位置,液控单向阀关闭,电磁阀4UF导通,主油路压力表回零,压力闭合信号传递,由于时间上的差异,电接点压力表上的实际液压油压力已超过3.0MPa(约为4.0MPa),液压油压力可以保持到下一次下降前,而且必须有压力N3.0MPa)信号,接油斗才能收回。

2装卸鹤管运行状况

台五装卸鹤管给槽车装柴油,柴油温度一般为25~50,水平油缸和接油斗油缸密封圈运行周期长,一般在3a左右,而升降油缸密封圈运行周期短,一般在3个月左右,密封圈就会泄漏,有时运行时间会更短,一周就可能泄漏,尤其是冬天泄漏率高。

升降油缸密封圈更换时,由于升降油缸长4.8m,安装在输油缸和装卸鹤管内部,装卸鹤管离地面有6m多高,检修条件不好,所以必须用50t吊车把装卸鹤管、输油缸和升降油缸整体吊下,放在地面上才能进行检修,检修一次费用比较高。

3装卸鹤管原因分析

2011年4月10日,台五11道装卸鹤管升降油缸密封圈泄漏,解体检查,发现活塞杆YX密封圈内唇边磨薄,并有一段破裂,这是正常的磨损,磨损沿圆周均匀磨薄,密封圈破裂可能是受外力过大造成,密封圈唇边磨薄以后,承受外力能力降低。

更换密封圈后,安装调试,空负荷运行几次,液压油压力和油缸活塞杆动作正常。升降油缸活塞杆上升到顶部时,电接点压力表1PK实际压力显示4.0MPa,在没有下降以前,一直保持恒定值4.0MPao

当台五装柴油时,升降油缸活塞杆上升到顶部,油压达到4.0MPa,电接点压力表1PK实际压力指针不是指在4.0MPa上不动,而是不断上升,油压越来越高。在下一节槽车粗对位、水平油缸精对位到输油缸下降前这段时间内,油压可以上升到8.0MPa,若升降油缸活塞杆不下降,油压还会继续上升,两道装卸鹤管都发生同样现象。当装车完毕后,升降油缸活塞杆上升到顶部,升降油缸下腔油压达到4.0MPa,液控单向阀关闭,下腔油压继续上升到10.0MPa,是工作压力(4.0MPa)2.5倍。油压过高将缩短密封圈的使用寿命。

升降油缸活塞杆上升到顶部时,电磁阀4UF导通,电磁换向阀1UF处于中间位置,液控单向阀也关闭,将不会再有液压油进入上升油路,所以上升油路和升降油缸下腔内的液压油数量也是恒定的。

在装车过程中,活塞杆完全处于柴油中,升降油缸和上升油路油管部分处于柴油中,由于柴油温度高,所以升降油缸和活塞杆温度逐渐上升,高可达到50乜。当油箱内常温的液压油进入升降油缸内时,油缸和活塞杆把热量传递液压油,油温逐渐上升。

油温升高必然产生体积膨胀,膨胀式(1):V=V°(l+aAt) (1)式中:V 膨胀后的体积,m,;椿——起始体积,m';温度差-z0),ta——温度膨胀系数,Y",一般取(8.5~9.0)xl0_4o=10Y,a=8.5x10"/乞时,V=1.0085V0活塞杆上升到顶部后,液控单向阀关闭,液压油所占的空间一定,那么温度引起的膨胀必然使液压油压力上升。假设在油压P压力下把体积压缩到原来的体积此,由压力P时的体积公式(2):=叩1-P-P" (2)式中渦——压缩率,MPa'1,ig常取5~7x10"-——压缩前体积,m';Po——初压力,MPa;V2——P压力下把体积压缩到原来的体积椿,即矿2=此。=V=1.0085椿 (3)取6=6x10"MPa-/=4.0MPaFo=1.0085FO[1-j8(P-Po)](4)P=(1-1/1.0085)/(6xlO-4)+4.0=18MPa (5)

实际上,在此压力下不可能把体积压缩到原来的此,因为油压升高,升降油缸、液压油钢管和液压油软管都会产生变形,体积会变化,所以升降油缸内压力不会升到18MPa,而是比它小,但比4.0MPa大,与实际值10.0MPa相符。升降油缸YX氟橡胶密封圈使用一段时间后,唇边磨损变薄,耐压能力降低。升降油缸内压力可以增加到10.0MPa,远远超过了工作压力4.0MPa,这就会使密封圈唇边过早破裂,起不到密封的作用,所以升降油缸密封圈泄漏的主要原因是油缸内油压过高造成的。

4装卸鹤管改进措施

升降油缸密封圈损坏是油压过高造成的,油压过高是温度变化大造成,应想办法改变这种条件。工作温度是工艺需要,无法改变,但可以控制升降油缸内液压油压力,只要能满足油压4.0MPa0

在上升油路上安装一个溢流阀,把升降油缸内液压油压力调节到4.0MPa,若压力超过4.0MPa时,溢流阀打开,液压油直接回油箱,若压力等于4.0MPa,溢流阀关闭。在图3中,增加的溢流阀安装在单向节流阀的上升油路管线上。5效果

2011年4月,台五两道装卸鹤管上升油路都增加一个溢流阀,升降油缸密封圈都更换成新的,调试后,装卸鹤管运行正常。投用后,装卸鹤管升降油缸活塞密封圈和活塞杆密封圈运行良好,至今未出现泄漏。改进成功后,不仅消除了升降油缸密封圈泄漏问题,而且每年节约检修费用4x104RMB¥以上;既减轻了劳动强度,又保护了环境;确保了台五两道装卸鹤管

 

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